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管道知識小百科

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燃驅(qū)壓縮機組高溫尾氣余熱發(fā)電可行性分析

來源:《管道保護》雜志 作者:吳超 唐世東 萬強 時間:2019-5-13 閱讀:

中石油西氣東輸管道公司



1 壓氣站功能介紹

西氣東輸壓縮機站是天然氣管道增壓泵站,其主要任務(wù)是為長輸管道加壓,提高天然氣管道的輸送壓力和輸氣能力。加壓站分為電驅(qū)站及燃驅(qū)站,其中燃驅(qū)站以地面衍生型航空發(fā)動機為動力輸出源。燃驅(qū)站發(fā)動機多采用GE公司生產(chǎn)的燃?xì)廨啓C,主要結(jié)構(gòu)包括17級壓氣站、單環(huán)形燃燒室、高壓渦輪,以及潤滑、消防、液壓啟動等輔助系統(tǒng),燃料為天然氣。天然氣在燃燒室燃燒后形成的過熱混合氣體經(jīng)高壓渦輪帶動動力渦輪旋轉(zhuǎn),動力渦輪通過聯(lián)軸器帶動離心式壓縮機,進而為天然氣管道加壓。驅(qū)動渦輪后剩余約500 ℃高溫尾氣通過排煙道被排至大氣中,造成大量的能源浪費。余熱發(fā)電正是要利用鍋爐回收這部分能量,用以發(fā)電。筆者對該項目的可行性及注意事項進行論述。


2 燃?xì)廨啓C的基本性能參數(shù)

機組配置: PGT25+PLUS燃?xì)廨啓C+PCL802離心壓縮機

制造廠家:美國通用電氣新庇隆公司(GE/NP)

型式: LM2500型雙軸航改型工業(yè)燃?xì)廨啓C壓縮機組

基本功率: 31 364 kW

控制系統(tǒng): Mark Ⅵe控制系統(tǒng)

燃料:天然氣

旋轉(zhuǎn)方向: 逆時針方向(從進氣側(cè)看)

額定轉(zhuǎn)速: 6 100 r/min

ISO效率: 41.1%

溫控運行T48排氣溫度: 852 ℃

排氣溫度: 499.7 ℃(ISO)


3 可行性分析

3.1 整體構(gòu)思

高溫尾氣自壓氣站燃?xì)廨啓C排煙道經(jīng)煙風(fēng)管道進入余熱鍋爐,在煙風(fēng)管道上安裝三通閥,用于控制高溫尾氣是流向電廠還是壓氣站就地排空。高溫尾氣在余熱鍋爐進行熱交換,交換后的煙氣排至大氣。如電廠側(cè)設(shè)備故障或需要維檢修時,煙氣可在電廠側(cè)直接通過煙囪排至大氣。余熱鍋爐產(chǎn)生的高壓過熱蒸汽進入汽輪機的主進汽口,同時產(chǎn)生的低壓過熱蒸汽進入汽輪機的補汽口,主蒸汽和補汽共同推動汽輪機做功,汽輪機帶動同軸發(fā)電機切割磁感線發(fā)電,做功后的乏汽通過凝汽器冷凝成水,凝結(jié)水經(jīng)凝結(jié)水泵送入鍋爐給水預(yù)熱器,從而形成完整的熱力循環(huán)系統(tǒng)。發(fā)電機產(chǎn)生的10.5 kV電壓通過主變升壓成35 kV進入電網(wǎng)消納(圖 1)。

3.2 燃驅(qū)壓縮機組能耗分析

壓氣站燃?xì)廨啓CISO功率為31 364 kW, ISO效率為41.1%,那么機組的總功率為

31 364 /0.411=76 311 kW

剩余58.9%的能量將以熱量的形式經(jīng)排煙道排 出。這部分熱量為

Q 總=76 311×0.589=44 947 kW

即可以回收44 947 kW熱量進行發(fā)電。

3.3 煙風(fēng)通道散熱損失

煙風(fēng)管道及設(shè)備采用巖棉保溫,保溫管道及設(shè)備外包鍍鋅鋼板保護支撐。設(shè)煙風(fēng)的入口溫度為T 1=500 ℃,外界環(huán)境溫度為T 2=20 ℃

△t=T1-T2=480 K

煙風(fēng)管道采用0.1 m厚的保溫巖棉,管道外徑 r2=1.91 m,管道內(nèi)徑 r1=1.81 m,外部鋼板厚8 mm,煙風(fēng)管道長度L =40 m,則算術(shù)平均半徑r 均 為

r=(r2r1)/ln(r2/r1)=1.86 m

tm大于100 ℃時巖棉的導(dǎo)熱系數(shù)λ為

λ=0.037+8.25×10﹣5tm+2.035×10﹣7tm2=0.214 W/(m·K)

A=2πr

煙風(fēng)管道單位熱損Q 損1為

Q損1=λA(T1-T2) /(r2r1)=480 kW

那么可利用的熱量Q1

Q1=Q-Q損1=44 467 kW

3.4 余熱鍋爐

進入余熱鍋爐的高溫尾氣約為480 ℃,經(jīng)余熱鍋爐進行熱交換后,通過煙囪排出熱交換后的尾氣,排氣溫度為110 ℃。按環(huán)境溫度20 ℃,則余熱鍋爐實際能利用的能量Q2

Q2Q1 (500-110) /(500-20)=36 129 kW

余熱鍋爐的效率為35 %,則鍋爐的實際功率為

Q3Q2× 0.35=12 645 kW

3.5 汽輪機選型

由于余熱鍋爐的最大功率Q3為12.6 MW,如汽輪機的熱效率達到41%,可按Q4選用汽輪機及配套的發(fā)電機。

Q4=12.5×0.41×1.5=7.8 MW


4 注意事項

(1)建設(shè)余熱電廠造成的壓氣站排氣損失增加值不應(yīng)超過150 mm水柱,即總的排氣損失不超過250 mm水柱,如政府環(huán)保部門要求加裝脫硝裝置,則總的排氣損失不超過350 mm水柱。為此可在燃?xì)廨啓C排氣側(cè)加裝背壓監(jiān)測裝置,時刻監(jiān)視背壓變化情況。待項目正常運行后,應(yīng)提取在不同的轉(zhuǎn)速下余熱發(fā)電廠運行時與不運行時燃?xì)廨啓C的各項參數(shù),對比建模,分析余熱發(fā)電項目對機組造成的影響,分析效益與能耗間的關(guān)系。

(2)余熱發(fā)電無論是否運行或者出現(xiàn)故障,都要保證燃?xì)廨啓C高溫尾氣的排氣暢通。

為減少熱損,應(yīng)盡可能的縮短燃?xì)廨啓C排煙口和余熱電廠間的煙風(fēng)管道長度,采用導(dǎo)熱系數(shù)小、性價比高的保溫材料,保證所有連接處無泄漏或內(nèi)漏現(xiàn)象存在。優(yōu)化流向布置,減少管道阻力,節(jié)約風(fēng)機電耗。煙風(fēng)管道加設(shè)絕緣接頭,避免雷擊或雜散電流影響。設(shè)置連續(xù)排污擴容器進行二次蒸汽回收。

(3)發(fā)電設(shè)備選型相適配,避免出現(xiàn)“大馬拉小車”現(xiàn)象,造成資源浪費及投入成本的增大。可以使用污水處理廠處理后的凈化水作為冷卻塔水源,提高水資源的利用率,降低電廠運行開支。發(fā)電后并入國家電網(wǎng)。

(4)電廠與壓氣站間應(yīng)保持安全間距,設(shè)備選型及施工工藝應(yīng)符合防爆規(guī)范要求。

(5)應(yīng)選擇運行時間長且穩(wěn)定的燃?xì)廨啓C站作為熱源來源,以保證發(fā)電效率及效益。



作者:吳超, 1980年生,工程師,現(xiàn)任中石油管道有限責(zé)任公司西氣東輸分公司合肥管理處定遠(yuǎn)分輸壓氣站副站長。

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